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浅谈20kg铸铁砝码余热时效热处理技术
时间:2021/10/10 15:50:58 点击次数:4614

浅谈20kg铸铁砝码余热时效热处理技术 说明:

由于20kg铸铁砝码残余应力危害巨大,行业内普遍认识到减少20kg铸铁砝码残余应力的重要性。常用的传统时效热处理工艺,能有效减少残余应力,提高产品质量,因而得到大范围应用。但该工艺在20kg铸铁砝码冷却到常温后再采用煤炭加热进行热处理,能源浪费严重,污染环境。广西玉柴机器股份有限公司利用20kg铸铁砝码余热时效热处理技术,直接利用20kg铸铁砝码余热退火,有效的利用了20kg铸铁砝码开箱时的高温,可以减少从常温加热到20kg铸铁砝码开箱温度的能源消耗和时间,从而有效节约能源,并大大提高生产效率。

同时,该技术设备投资少,经济效益好,设备制造已经成熟。可以利用公司原有厂房与设备,新增连续式20kg铸铁砝码退火生产线即可,施工难度小,可实施性强。20kg铸铁砝码时效热处理工艺应用范围广,耗能大。公司20kg铸铁砝码余热时效热处理技术,投资少,节能效果显著,经济效益好,可实施性强,替代传统工艺可行性高。公司充分利用存量资产,对公司能耗高的铸造厂、铸造中心进行发动机缸体、缸盖等20kg铸铁砝码余热时效热处理技术改造,充分利用20kg铸铁砝码开箱后的余热退火,节约能源,减少排放,从而实现清洁生产的目的。本项目不需新增土地与建筑。在项目利用的余热退火技术领域,公司组织了大批专家,进行了大量研究与实验。

在取得理论成果后,公司铸造厂于2005年投入使用进行生产验证,至20076月,新铸造车间共生产20kg铸铁砝码66543吨,节电673万度,节约电费3366万元;20kg铸铁砝码铸造残余应力平均最小为199MPa,最大为562MPa。完全符合柴油机发动机及其他20kg铸铁砝码使用要求,验证了技术的可行性。研究成果得到了业内的普遍认可。其中,“利用发动机缸体、缸盖等20kg铸铁砝码余热时效热处理工艺的研究”项目被玉林市人民政府评为2008年玉林市科技进步奖一等奖;“利用20kg铸铁砝码余热减少铸造残余应力时效处理工艺”于20094月被授予发明专利权。引进连续式20kg铸铁砝码退火生产线,设备组成主要是退火加热炉、冷却室、模向转移车、拉料机、主推料车、副推料车、装料台车、保温罩、刮砂机构、装料台车分离机构、油压泵站系统、电气控制系统、风机冷却循环系统。

本设备主要为柴油机缸体20kg铸铁砝码的去应力退火,设备布置与造型开箱并联,充分利用20kg铸铁砝码开箱后的余热退火,节能效果显著。设备为连续通过式热风循环结构,退火炉分成30个区,每个区均设有单独的控制开关,电气控制具有手动、自动控制功能。采用西门子PLC300全自动化控制,操作简单。配备中央控制室,配有计算机操作系统管理,实现人机对话,在微机上监控设备的运行状态,可编制修改、存储退火工艺参数,配有完善的故障诊断系统,自动检测故障,可控硅自动控制炉膛温度使之恒定均匀,炉衬采用节能型全纤维结构,双层保温,加热器为Cr25A1520kg铸铁砝码在高温开箱,用机械手去除浇冒口、型砂、砂芯,带着余热装入连续式热处理炉保温l8小时。要求退火炉的同一断面温度分布均匀,极差不大于50℃。之后冷却出炉,达到利用余热减少20kg铸铁砝码铸造残余应力,节能降耗,提高效益、效率的目的。

铸造中心一期工程的20kg铸铁砝码高温入炉退火,小幅升温至550℃,可节省升温约34小时所需能耗。节能减排效益:按平均入炉温度450℃,年平均气温284℃计算,每t20kg铸铁砝码升温1℃需电能024kW·h,则每t20kg铸铁砝码可节约电能:(450284)×02410118kW·ht。按年产7t计算,年节电:10118×700007082600kW·h;折合标煤:7082600×0356÷1000252141t;每年节约能源费用:7082600×05÷1000035413万元。通过清洁生产项目技术改造,能切实减少公司生产成本,提高经济效益,在公司内部起到示范作用,宣传清洁生产思想,并逐步推广,从而使公司生产朝着节约、清洁方向发展。实现“绿色发展,和谐共赢”。广西玉柴机器股份有限公司作为发动机行业的领头羊,该技术在公司的推广应用,必将在行业内起到表率作用,从而推动行业的技术进步,提高行业的清洁生产水平。

上述是浅谈20kg铸铁砝码余热时效热处理技术的详细内容!

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